浅谈某水电站混凝土面板堆石坝施工的几点总结(2)
作者:佚名; 更新时间:2014-12-04

  由于坝肩右岸岸坡溶洞裂隙十分发育,为避免帷幕灌浆时串浆进入坝体,在坝轴线以上灰岩岸坡接触带处填筑2米宽的垫层料及过渡料。为了保证坝体与坝体边缘填筑密实,左岸泥岩岸坡接触带填筑1米宽的过渡料,在振动碾压无法碾压到位的岸坡边角地带,用1.5t小型振动碾振动或夯实密实。

  3.坡面施工。在填筑垫层料时要超填20-30厘米,在大坝每上升3.0-3.5米后用反铲挖掘机进行修坡,当大坝填筑到一定高度后进行人工大面积修坡,并进行斜坡碾压。斜坡碾压是先在坝顶的挖掘机上固定2个转向定滑轮,再利用推土机牵引YZ-14斜坡振动碾进行,碾压时先洒水浸润坡面静压1遍,再采用上行振动、下行不振动碾压4遍。斜坡碾压分4次,分别在807,821.14,835,848.47米高程进行。在距离坝顶2-3米区域,由于振动碾碾压不到,改用挖掘机抓斗拍打密实。斜坡碾压采用挖坑灌砂法测定干密度,测定结果均超过2.2克/立方厘米。斜坡碾压完成后,喷10厘米厚C20混凝土护坡。

  (三)趾板与面板施工

  1.趾板施工。趾板宽6.5米,厚0.5米,混凝土强度等级C25。河床部位的基岩为泥岩,趾板置于弱风化泥岩上部,左右岸趾板的基岩为灰岩。趾板共分为30块,河床及左、右岸各10块,设计混凝土工程量1255立方米,实际完成2509.6立方米。超量原因主要是由于基础超挖,特别是左右岸基岩超挖较多造成的。河床部分趾板混凝土浇筑采用钢模板立模,用载重汽车将混凝土直接运至入仓浇筑:左右岸趾板混凝土则是用汽车运输,再通过溜槽入仓浇筑。混凝土坍落度控制在5-7厘米。

  2.面板施工。面板混凝土采用无轨滑模施工工艺。无轨滑模采用分节制作,共2节,节与节之间用螺栓连结,标准节长6米、宽110厘米、高50厘米,总重约7t,由布置在坝顶的2台5t慢速卷扬机牵引。为防止滑模倾覆,每台卷杨机由2块立方体混凝土预制块压住作配重。面板混凝土浇筑时,由拌和站拌制混凝土,用混凝土搅拌车运至坝上、通过溜槽入仓,混凝土坍落度控制在4-5厘米,滑模提升速度为1.5-2米/小时。滑模提升后,工人在滑模后面简易平台上对已浇混凝土进行抹面,以保证混凝土表面密实、光滑平整。混凝土浇筑完成后,使用再生毯覆盖,用塑料花管洒水养护。

  面板止水结构中的铜止水片厚1毫米,布置在止水底部,采用自制铜止水成型机加工成型。铜止水鼻子内安装Φ25毫米的PVC棒,两翼贴GB止水条:待板间预留的V形槽冲洗干净晾干后用GB柔性填料嵌缝,覆盖氯丁橡胶板,用不锈扁钢压住并用膨胀螺栓固定在面板混凝土上,膨胀螺栓间距30厘米。

  进行面板止水结构施工时,经检查面板已出现裂缝12条,压性面板中除14号板外其余均出现裂缝。产生裂缝的原因可能是由于温度和干缩变形引起,也不排除滑模提升时对混凝土的拉伤。接缝止水开始施工后,面板停止养护,冬季过后检查发现面板表面共有147条裂缝,多为细微裂缝。裂缝处理:仅对裂缝宽度大于0.2毫米的3条裂缝进行了处理。处理方法是在裂缝处粘贴GB柔性填料,覆盖氯丁橡胶板,用不锈钢扁钢压住,膨胀螺栓固定在混凝土面板上。

  (四)趾板固结灌浆及帷幕灌浆

  左右岸趾板共布置2排固结灌浆孔,孔距3米,深入基岩5米,灌浆孔共219个,总进尺1095米。2排固结灌浆孔之间布置1排帷幕灌浆孔,孔距3米,孔深入基岩20-85米,共96孔,有效总进尺2673米。固结灌浆和帷幕灌浆除采用声波测试外,还进行了压水试验,岩体透水率均小于或等于3Lu。

  总之,该水电站从施工导流、料场、上坝道路到主体工程施工都细致有序,工程的施工和管理都很到位,给我们提供了宝贵的经验。

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