从上表可分析出以下结果:
1.锅炉一次风压从9.5Kpa降至8.2Kpa,锅炉负荷变化不大且有上升趋势;从9.5Kpa降至8.2Kpa,锅炉排烟温度下降2℃~3℃;从9.5Kpa降至8.2Kpa,各风机电流下降,通过计算,机组厂用下降0.15%~0.2%。
2.一次风压降低至8.2Kpa时磨煤机的冷风调节挡板全部关闭,减少了冷风节流损失,磨煤机通风量、出口温度均能满足设计值。
3.一次风压降低后,锅炉主要运行参数,如主汽压力、主汽温度、再热器温度等基本稳定,锅炉燃烧稳定。
4.在高负荷时对四台磨煤机进行试验,如果对五台磨煤机进行试验,效果更明显。
5.由于一次风压降低,空预器漏风减小,燃料在炉内停留时间延长,燃烧充分,锅炉效率提高。
6.#1、#4炉低一次风压运行技术应用成功后,同年在#2、#3炉推广应用。
五、经济效益分析
电厂年共发电70亿度,故经济效益按70亿度电计算:
1.排烟温度每降低1度节约标准煤为0.18克,执行低一次风压运行后,排烟温度平均降低2℃~3℃,年节约标准煤2520吨,吨标煤按385元计算,信捷职称论文写作发表网,共节约97.02万元。
2.电厂原厂用电为4%,执行低一次风压运行后,机组厂用电下降为1.5%~2%,全年共节电420万度电,度电按0.26元计算,年共节约109.2万元。
3.执行低一次风压运行后,由于管道磨损减弱,一年内煤粉管道的维护费用减少了40万元。
上述三项共节省电厂费用246.22万元,经济效益明显。
六、低一次风压运行可能存在的问题和对策
1.燃烧器有可能回火烧坏燃烧器,应及时增加二次风提高刚性,避免回火发生。
2.可能使磨煤机通风量不足,应加强仪表维护或更换可靠测量仪器解决,加强监视。
3.煤质较差或较湿时,可能发生堵管,应根据磨机出口温度和磨机通风量变化,适当提高一次风压。
七、结论
低一次风压运行方式在平凉电厂实施近一年中,未发生任何异常现象。其特点在于优化现有设备运行方式,有效降低锅炉厂用,值得在同类型电厂推广应用。
参考文献
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