2、制定对策。
针对以上主要因素,制订了相应的对策措施。见对策措施表二。
对策措施表二
序号
要因
对策
目 标
措 施
实施时间
负责人
1
矿石粘度大导致破碎机格筛堵料
降低矿石粘度对堵料的影响
提高下料速度
改造破碎格筛
2006年4月5、6日
王**
肖**
2
联轴器检修影响生产时间
减少检修频次
增加有效作业时间
改造联轴器
7月22-24日
肖**
马**
3
放矿闸门机构易变形,检修频繁
减少检修频次
增加有效作业时间
改造放矿闸门
6月7日-14日
王**
肖**
梁**
D-执行阶段:
1、破碎格筛改造。由于该矿所配供的铝土矿中机采矿和高铝粉矿粘性较大、高铁铝矿硬度也大,导致以下两方面的问题:一是因机采矿和高铝粉矿粘性大,当该类矿石进入破碎机格筛时,就会逐渐粘附到格筛上,粘附到一定程度时就必须停机,进行人工清理,否则格筛将会堵死,系统无法正常生产。基本上晴天每天清理1次,雨天每天清理2~3次,每次需要0.5小时左右,这必然使得有效作业时间缩短,且增加人工清理劳动强度和因清理空间小而带来的不安全隐患。二是因高铁铝矿硬度大,该类矿石对破碎机格筛的组成原件——轨道钢和元钢的冲击力大,长时间冲击后元钢易变形,这必导致检修频繁,一般情况每年检修更换1次,周期为2-3天。队部在2006年4月5日、6日利用两天供矿空闲时间,组织技术人员和操作工进行技术改进,取消原结构中的元钢,全部使用30kg/m(B为110mm)轨道钢,纵向安装成近乎密封式的平面榴槽替代网状结构的格筛,考虑到提高改造后的格筛下料速度和安装空间结构,安装轨道钢时将其与水平面的夹角从原来的420增大到490左右。经过后8个月的供矿实际检验,改造后的格筛能适用于破碎系统流程,给料速度未受影响,破碎机下料速度约有增加,最主要的是节约清理格筛和榴槽次数,增加了有效作业时间、降低人工清理的劳动强度和降低了职业安全风险。
2、破碎板式给料机联轴器改造。破碎系统板式给料机减速器与传动轴相连的联轴器原属刚性联轴器,运行时存在着较大冲击及振动,且产生非常大的噪声,由于板式给料机运行频繁,在十字滑块的冲击力下,联轴器与轴之间的配合键磨损加快,间隙增大,导致减速器传动轴径向串动加剧,减速器轮齿和轴易损坏,仅2005年就检修减速器2次、更换联轴器及配合键2次,检修费用累计12345.80元。在该年7月份破碎系统大修过程中,将刚性联轴器改为弹性联轴器并加工弹性联轴器钢件及缓冲胶皮,于7月22日至24日进行组装、试车。该联轴器安装后,缓和了冲击载荷,消除了剧烈振动,且结构更为简单、成本更低,运行两年来,没有发生任何故障。
3、装矿站放矿闸门机构小改造。装矿站放矿闸门机构由于动作频繁,闸门与吊臂之间的夹角不断加大,至2006年11月初,在放矿完毕后,推压杆的行程需要730mm左右才能关闭闸门,而推压杆有效行程只有700mm,致使闸门关闭后,在矿石的压力作用,电液推杆产生回杆现象,导致闸门自动打开、矿石掉落地面,这样将增加人工回收工作量和存在安全隐患。在经过调整、检修,更换了电液推杆总成仍不能解决回杆开闸问题后,最终采取的措施如下:在选定好位置后将闸门吊臂气割断,将闸门前端向上顶起300mm至关闭状态,使吊臂角度改变,缩短内角对边长度,使之保持在闸门关闭状态,再气割断多余部分后,将断面进行焊接处理,解决了这一难题。
C-检查阶段:检查所取得的效果。
通过以上的活动,破碎系统2006年比2005年多破碎89574.46吨矿石,其工作效率从158.97吨/小时提高到了184.07吨/小时。
A-处理阶段:
1、制定巩固措施。
(1)、对于改造后的破碎格筛,要求在生产空闲时间做适当清理,即可满足相当长时间的生产要求。
2、提出遗留问题。
(1)、停机检修时间仍然可以进一步压缩;
(2)、给料机给料速度的控制问题。
(三)2007年:
P-计划阶段:
1、针对上一年度提出的问题,按照“P”计划步骤,我们经过“提出问题、分析问题、确定要因”三个环节后,共确定三条要因。
(1)、破碎下料口密封胶皮磨损快,更换耗时较长;
(2)、破碎机停机保养时间较长;
(3)、给料机给料的变速控制问题。